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维修“煤气大罐”确保安全用气

来源:不详 | 时间:2007年01月31日

  10月9日,百江燃气公司领导早早就来到了输配厂,一遍又一遍地检查安全准备工作,还登上几十米高的储柜顶部,指挥操作放散的员工,并与员工一道做气体爆鸣实验,判断、分析气体中的煤气浓度,站在储气柜的顶部指挥,控制置换气体的速度,一直到置换成功才和员工走到地面。54干立方米储气柜改造完成。
  维修方案
  百江54干立方米储气柜自1981年投产以来,经过20多年的运行,储柜底部钢板及水封槽等腐蚀严重,如不及时维修,将会影响到储气柜的安全运行。为确保全市安全正常供气,百江燃气公司决定于7月21日开始对54千立方米储气柜进行维修。
  为了摸清储气柜腐蚀情况,公司领导以及安全生产、技术设备等有羌部门负责人深入到输配厂实地考察,时值盛夏,几位公司领导冒着高温,从储气柜的底部直径不到0.5米的引孔,钻进密不透风的狭窄的储气柜里面进行勘察,他们从3塔到2塔又到1塔,一圈一圈地检查,一直进到储柜的里面,从而制定了一套科学的、符合实际的储气柜维修方案。
  储柜清淤
  具体的维修方案确定后,输配厂主动承担了清理储柜内淤泥的任务。为了不影响正常的供气工作,输配厂计表班的几名员工每天凌晨5点钟就穿着皮裤,戴着口罩,拿着工具,从柜体底部侧面的引孔钻进闷热、不透风、温度高达40℃的柜体,忍着刺鼻的焦油等怪味,在宽不足0.4米的水封槽内用小锹铲起多年的淤泥,然后倒进胶皮桶里,再由两个人抬着从直径0.5米的引孔中运到柜外。有的人被熏得头疼、恶心、睁不开眼睛,直淌泪水。喘不过气时,他们就爬到柜体外,呼吸一下新鲜空气,然后再钻进柜内继续清淤。几个小时下来,汗水和泥水混在一起,从头到脚全是黑泥。还有几名维修人员由于皮肤过敏,脸上长出了很多疙瘩,但他们咬紧牙,自己买点药抹一抹,硬是在一周的时间里把储气柜内4个挂圈和钟罩内约15吨的渣滓清理得干干净净,为维修54干立方米储气柜做好了准备。
  储柜焊补
  由于储气柜长年运行,特别是储柜的2塔、3塔腐蚀严重,储柜壁及下挂圈等地方还出现了120多处漏点,作业面又十分狭窄,仅有0.4米宽的夹缝,维修难度很大。生产保障班的维修人员硬是钻进了柜体中的夹缝里,将电焊机的焊把从几十米高的柜体外的顶部放下来,再由焊工在里面焊接。焊接底部时,他们就站在泥水里侧着身体焊接;焊接柜壁时,他们就将工作人员吊在空中进行焊补。又由于柜体内空间小,空气不流通,浓烟不易放散,他们在浓烟中工作,一千就是半天,只要发现漏点,他们就及时焊补上。几天下来,几位员工的眼睛被电弧光打得通红,身上也起了很多红癍。就是在这种艰苦条件下,他们圆满地完成了任务,受到了公司领导的好评和员工的赞扬。
  储柜防腐
  54千立方米储气柜维修的最后一道工序是进行刷油防腐,艰巨的防腐刷油工作又落到能打硬仗的计表斑身上。煤气柜虽然经过较长时期的停气维修,有害气体已基本放散,但仍然残留呛人的气味,加上刷防腐剂散发出的气味,使刷防腐剂的员工仿佛笼罩在烟雾之中一般。然而,为了使54干立方米储气柜早日恢复运行,他们克服困难,冒着高温,在狭窄的空间,侧着身体刷油,用一周时间,提前完成了公司交给的任务。